設備維修改善案例:避免在維修變壓器過程中絕緣油灑落
整理:成都華標企管 蔣良君 來源:大慶油田第一采油廠
▇【主要問題】
在變壓器修理過程中,修理過程中每一臺灑落油3Kg計,五個月要浪費216Kg絕緣油。同時,灑落油不僅造成浪費,還污染環境,影響員工身體健康。
▇【主要原因】
1.變壓器解體前。卸油時用叉車,油桶口和變壓器放油閥對準困難,產生絕緣油灑落。加油時,加油泵出口沒有控制閥,產生絕緣油灑落。
2.變壓器解體時。沒有變壓器修理專用絕緣油回收裝置,解體時絕緣油灑落無法控制,產生絕緣油灑落。
解決問題的關鍵思路:如果能徹底解決變壓器拆裝過程的灑落油問題,就可以降低變壓器的修理時間,能使修復后的變壓器每臺節約3kg絕緣油,并減少對環境的污染。
▇【改善方法】
經過班組成員對現用工藝進行研究,設計并制作了變壓器拆裝平臺、加油控制閥門、接油槽。
1.變壓器拆裝平臺的組裝
變壓器拆裝平臺,用鋼板制做的收油池為平臺箱體,角鋼和扁鋼作骨架,鋼板網作平臺面構成。
(變壓器拆裝平臺:是浸油式變壓器修理時,解體和組裝在平臺上面進行。平臺下設置的收油池將拆裝時灑落的絕緣油全部回收。平臺旁設置有加油泵和抽油泵,控制裝、卸油時不灑落。)
2、加油管出口控制閥安裝
加油管出口控制是由一個閥門,一個連接活接,扶手組成。
3、鐵芯修理槽收油盒設置
鐵芯修理槽收油盒用鋼板焊接制成,它置放在鐵芯修理槽下,對著修理槽的收油孔,接著槽內流下的油。
(接油槽:將殘留在變壓器鐵芯上的絕緣油在鐵芯修理槽空下,用金屬槽接油,將其再一次全部回收。)
▇【改善效果】
通過改善,徹底解決了在維修變壓器過程中絕緣油灑落的問題。效果對比如下:
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